通过第一次脱汞系统改造,该公司合成气脱汞效果提高了,但不理想,还出现污水含汞超标,而且,目前公司的生产能力扩大(PVC树脂4万t/a),若不采取技术措施,污水含汞还会更严重。经过反复研究,该公司最后决定把现有的2台脱汞罐并联投入运行,目前脱汞系统的生产流程如图1所示
图1脱汞系统生产流程
按这个流程脱汞,在PVC树脂4万t/a能力下运行,已正常运行2年。该公司脱汞系统经过2次改造后,有几个明显的优点:
1、氯乙烯合成生产能力扩大了,只有把原有的2台脱汞罐并联投入运行,才会达到产量大、反而合成气在脱汞罐内流速慢、相对停留时间延长的效果,更有利于吸附。
2、脱汞罐前后各增加1台石墨冷却器,降低合成气温度,减少氯化汞升华,提高了脱汞罐的活性炭吸附效果。
3、PVC工段的2台脱汞罐并联投入生产,开车时一定要保持1台全新活性炭,1台半新的恬性炭,交错使用和更换,不改变原有的管理方法。
4、根据一年多的采样分析
娄艳丽 冯光伟 王彦文