磷化工厂燃起了冲天大火
黄磷是一种极为重要的基础工业原料,主要用于化工、农药等多个领域。目前,我国磷资源及总产量均居世界首位,产地主要集中于云南、贵州、湖北、四川、湖南5省,相应的磷资源开采及磷化工生产企业也多集中在以上5省。在生产过程中,由于忽视黄磷的危险性而造成的火灾事故也时有发生。
2007年3月4日,鄂西山区某化工厂黄磷车间就发生了一起因违章、违规操作致黄磷泄漏引发的火灾事故,造成该厂厂房和部分生产设备损坏,事故还导致全厂生产系统停车数小时,2号黄磷电炉停产长达12小时。
3月4日16时30分左右,该厂黄磷车间2号黄磷电炉压磷(即将气态磷通过三塔水喷雾冷却后,落入集中槽的液态粗磷,转移到精制锅的一个操作过程),操作工聂某接班后,将放在1号精制锅的压磷管放入2号精制锅内,然后准备去漂洗磷泥。在漂洗磷泥时,聂某发现精制锅中的磷泥较硬,于是关掉了漂洗热水,并打开蒸汽煮磷泥。18时左右,精制锅中的磷泥煮好了,聂某刚要开始漂洗,又发现热水管内无水,热水阀转动较松,聂某认为是阀门故障,于是向当班班长李某反映了此事,李某随后安排检修人员检修。
检修人员检查阀门后未发现问题,聂某于是又卸下了压磷夹布胶管进行检查,发现夹布胶管和放磷阀门出口均被黄磷冻堵,便对其进行了处理,然后重新接上夹布胶管。20时45分左右,李某(当时2号炉暂缺护炉工,李某代行护炉工作)来到压磷岗位,了解管线处理情况,问聂某管线是否疏通了。聂某说管线已疏通,随后打开放磷阀开始放磷,并接着去开预沉槽补充水。当聂某转身走出大约3m时,突然听到李某大叫“关掉放磷阀”。聂某转身一看,放磷阀附近已是烟雾腾腾,火光闪闪。此时再想关掉放磷阀已经很难,因为黄磷燃烧的烟雾过大,根本看不清阀门位置,聂某于是迅速跑到2号炉配电操作室,通知电炉配电工停电。
厂当班调度员王某接到2号电炉配电工黄蓉的报警电话后,一边迅速启动了应急救援预案,一边向厂领导和公司总调作了汇报。公司领导及相关职能部门人员得知情况后,迅速赶赴现场,组织应急处置,并于21时40分彻底将大火扑灭。
此次事故的原因在哪里
事故发生后,当地相关部门对事故原因进行了详细的调查,认为此次火灾事故的直接原因是压磷管夹布胶管突然脱落,黄磷流出并迅速自燃,最终着火。黄磷车间2号黄磷电炉压磷操作工聂某在生产中违章操作,是导致本起事故的主要原因。聂某从事压磷工作3年有余,按理说对各项具体操作规程应谙熟于心,但此次操作却麻痹大意,一是在放磷前对放磷管线疏通与否未作认真检查和确认,就盲目开启放磷阀放磷;二是违反了压磷岗位操作规程中关于“放磷夹布胶管在放磷前,必须事先固定牢靠后方可打开放磷阀门”的规定,只对放磷夹布胶管进行了简单的捆扎,却没有加以固定。
导致此次事故发生的其他重要原因是黄磷车间2号黄磷电炉当班班长李某对压磷操作工聂某的操作行为监督不力,对压磷操作票的监督、验证不到位,未及时发现并纠正聂某的违章行为。此外,该厂岗位培训制度执行不严,安全操作培训不规范。按照程序文件要求,各下属车间每月应组织重点、危险岗位的职工进行安全培训,而该车间2007年1-3月份未进行过相关安全培训。
事故后,该化工厂采取了一系列防范措施。一是建立并实行了重要操作确认制度,要求操作过程中必须有2人同时在现场,1人操作,1人复核、确认,以便及时发现和纠正误操作。二是由该厂技术中心、化工生产部、安全环保部等部门,联合对压磷管线进行技改,在4台黄磷电炉的压磷管线上分别加装了控制阀门。三是该厂结合此次黄磷泄漏火灾事故,编制、完善了黄磷泄漏事故处置救援预案,组织了全员性的化工事故抢险救援模拟演练,要求全员学会事故状态下厂区各岗位应急处置方法。四是要求各下属生产单位举一反三,以此次事故案例为实例,开展全厂全员事故分析和预防措施讨论,吸取事故教训。