一、工程概述
704#皮带是原煤系统一条重要的运输皮带,其宽1600mm,长约380m。上次检修中,由于时间较紧,更换后的皮带接头采用打卡子的方式,经厂里研究决定,将利用矿井检修时间对其接头进行硫化。
二、施工时间与地点
时间:2010年5月 日
地点: 704#皮带栈桥内
三、人员组织
安全负责人:
施工负责人:
技术负责人:
施工人员:机修工6人,辅助工2人。
四、施工工、器具准备
1、手拉葫芦5吨2台,3吨2台,钢丝绳套4根,钢丝绳扣2个,皮带夹板3套,撬棍2根、美工刀5把、刀片15盒,毛刷4把,白布2米,温度计3只,2米板尺1把,角向磨光机1台、安全带3套。
2、600mm活口扳手1件,氧气、乙炔切割工具1套;1600mm硫化机一套,电焊机1台,钳把线一套,盘线1件, 2200mm道木2根,木板1块。
3、自制槽钢卡板2套;钳工工具1套,灭火器2件。
五、施工安全措施
1、皮带及硫化机运输、起吊过程中,严格按照选煤厂安全规程执行。
2、所有施工人员佩戴好相应的劳动保护用品,遵守相关的安全、技术规程、措施和制度,服从指挥,非本施工人员严禁进入现场。
3、严格执行选煤厂停送电工作票管理制度,停掉检修设备及其上、下相关联设备的动力电,做到停电、验电、拍急停按钮、挂停电牌,并汇报集控记录。
4、气割作业持证上岗,气割时,必须戴防护眼镜。
5、认真检查施工所用工具及起吊用具,手拉葫芦应做超负载20%试验;合格后方可带入现场使用。
6、因现场有胶浆、胶料等易燃物品,要做好防火措施,现场要严禁明火及吸烟等。
7、搬运硫化部件时要轻拿轻放,所有搬运人员要一起用力,防止部件掉落砸、碰伤人。
8、施工结束后,由现场施工负责人申请送电试车。试车正常后,清理现场,方可认定施工结束。
六、施工技术措施
1、提前将将硫化机用铲车运到装车仓起吊口,用电动葫芦将硫化机吊运到722#可逆皮带一层,用此层的电动葫芦将硫化机转运到704#机头,再用人工搬运到704#栈桥内准备硫化皮带的合适位置。
2、将皮带机坠砣上移,松掉张紧装置,将原有打卡子的接头割断,去掉皮带卡子,并拆除3个托滚架。
3、在皮带机H架放上道木、硫化机支架,将下加热板放到硫化机支架上,摆好,然后将皮带两个接头2.5米处用槽钢夹板夹好、锁定,用2吨的葫芦拉紧、找正,准备剥皮带接头。
4、分3人一组,将皮带2头用美工刀分别割成一条一条,以一根钢丝绳割一条的标准进行。将每一根钢丝绳上的皮带和胶全部刮去,然后用磨光机打磨好,清理干净。将打磨好的钢丝用甲苯清洗干净并晾干,然后刷好胶浆,晾干,同时将胶皮用甲苯清洗干净并晾干,两面刷好胶浆晾干备用,将面皮用甲苯清洗干净并晾干,其中一面刷好胶浆晾干备用。
5、将硫化机下加热板上铺上隔热板并铺上报纸,依次铺上面胶,刷胶浆的面朝上放置,在上表面刷胶浆1遍,再铺上胶皮,刷胶浆的面朝下,然后用甲苯将上表面清洗干净,晾干,刷上2遍胶浆,同时将所有的钢丝绳刷上胶浆,要求刷满,刷透,不留死角,然后将钢丝绳按搭接方式的要求依次摆放好,再铺上胶皮,刷过胶浆的面朝下用手压紧,再用甲苯将上表面清洗干净,晾干,刷上2遍胶浆,铺上面胶,刷过胶浆的面朝下,依次铺上报纸、薄木板,皮带两侧用挡铁挤住,靠紧,盖上加热板,压上硫化机组件的上部分,用螺栓上紧。
6、开动加压泵进行加压,当压力达到1.2-1.4MPa后,接通硫化机电源,进行加热,达到145℃后,保温50分钟。
7、硫化保温完成后,切断电源,待温度降至600C以下,方可卸压拆除硫化机,剪去流失胶边,检查接头质量。
8、待硫化接头自然冷却8小时以后,第1个硫化接头完成。
9、将704#皮带张紧装置恢复,通知电工现场送电,将另一打卡子的接头拉到硫化机摆放位置,停车,将打卡子的接头割断,用第3~8所述方法进行皮带硫化。
10、当第2个接头硫化完成后,把硫化机拆除并将其人工搬运至704#机头,然后用电动葫芦转运走并放置在合适位置。
11、通知电工送电,同时将704#皮带急停按钮和拉绳开关复位,空载就地调试,正常后再停电,所有人员撤离施工现场。
12、施工完成。
七、施工技术规范与要求
1、皮带机应运行稳定,胶带无跑偏、磨边现象。
2、本措施未尽之处对照《选煤厂安全规程》及芬雷公司《选煤设备维护检修技术及技术规范》执行。