1 工作面概况
常村煤矿属易燃矿井,生产能力180万 t/a。现正在回采的21072综放面是河南省首个“小煤柱护巷外错布置的超长综放面”。
21072综放面位于矿井唯一主采盘区——21盘区3个条下山以东自上而下的第4个工作面,上、下为已采完毕的21052综采面和21092综放面,东为盘区东部边界断层带,西为盘区下山保护煤柱,属孤岛区段。走向长1 460 m,倾向长220 m。煤层产状较平缓,倾角8°~17°,可采煤厚6.3~10 m。圈定范围内地质构造较简单,切眼外220 m范围内有5条落差为1~2.5 m的断层。工作面上巷上距21502下巷5.5 m,下距21051下巷16 m。下巷下距21092上巷7 m,上距21091上巷11 m。里段580 m基本为实体煤,外段全部处于21091,21071,21051采空区的下层。所采煤层为侏罗纪中统下部义马组2~3煤,煤岩以亮煤为主,普氏系数?=2~2.5。煤种低变质的长焰煤,挥发份含量高达42.3%,自燃倾向性极其严重,自然发火期15~30 d。煤层瓦斯含量整体上较小,相对瓦斯涌出量为1.35~1.76 m3/t。但受盘区东翼局部顶板砂岩体条带自上而下纵贯全区的影响,工作面沿走向有221 m原始煤层的瓦斯含量较大,相对瓦斯涌出量达到4.2~5.77 m3/t。煤尘具有危险性,爆炸指数48.33%。通风方式为“U”型上行负通风。
工作面采用自然垮落法管理顶板。割煤高度2.6 m±0.1 m,放煤高度3.6~7.3 m,采放比为1:(1.25~1.27),机头、机尾各3架不放顶煤。
2004年2月8日,工作面回采273.5 m时,回风流CO浓度呈快速增大趋势,一天时间内由0.006%增大到0.024%。120架以上支架后尾梁架缝CO达到0.06%~0.5%。130~135架的后尾梁架缝CO最大,达到0.5%,但整个工作面及回风流没有烟雾。上述征兆表明工作面采空区已发火。
2 火点位置判定及发火原因分析
2.1 火点位置判定
准确判定火点位置,是有效,快速灭火的关键。火情出现后,根据CO气体涌出特征、采空区漏风特征及近段工作面生产状况等对火点位置进行综合分析、判定。
1)根据工作面120架以上支架后尾梁均涌出高浓度CO气体,且130~135架后尾梁架缝CO气体浓度明显高于其两侧,结合采空区漏风轨迹、CO气体扩散运动规律、工作面130架以上顶煤放出情况,以及130架顶层对应于21051下巷的实际,初步判定发火点有2处:一是130架顶层的21051下巷下帮松动破碎的高温煤体落入本煤层采空区后遇风自燃;二是工作面下半部局部架后采空区遗煤自燃。
2)现场观测期间,机组在43架停滞时,43~45架后尾架缝CO浓度由0.008%锰增到0.3%。并且,10架以上后尾梁架缝CO浓度均不同程度增大。当机组上行离开后,该处后尾梁架缝CO浓度突降到0.05%,且10架以上后尾梁架缝的CO浓度基本恢复原状。根据工作面局部存在较大风压差时采空区的漏风轨迹和CO气体扩散涌出特征,可进一步判定下部火点位于10架以下局部架后,且距工作面较近。
3)2月4日4点班,气割工作面下端头架上侧后立柱顶部连接销时,曾引燃过架顶碎煤。并且,自该班起,受工作面下半部顶板破碎,支架工作阻力较小失稳倒斜的制约,工作面下口几乎未动。加之当时下隅角巷顶客观存在高冒区,其中的碎煤出现自燃隐患时,前期往往不易被检测到,落入采空区后,诱发自燃的可能性极大。由此可锁定下部火点位于3架以下、且靠近支架后尾梁的架后遗煤。随后的灭火实践证实了该判定是准确的。
2.2 发火原因分析
造成发火的原因除煤层自身具有极易自燃的特性外,主要有:
1)工作面3架以下采空区遗煤发火原因 一是未彻底处理干净气割引燃架顶的碎煤,造成潜在的、最直接的发火危险源;二是下隅角巷顶高冒区出现高位自燃隐患点未及早检测到,支护棚梁回撤后顶煤塌落,疏松程度增大,触氧面和吸氧条件由弱变强,氧化速率加快后释放的热量积聚;三是受工作面下部支困倒斜扶正的影响,推进速度很快,自燃隐患点的外部条件未得到较大改变而使蓄热环境遭到破坏。尤其是10架以下,几乎是原地不动。上述因素综合的结果则造成发火。
2)130架顶层的21051下巷遗煤发火原因 根据“O”型圈理论可知,虽然21051工作面早已采过,但沿巷道周边客观存在着未压实条带,本分层工作面顶煤放出后,势必与其连通。加之21072上巷顶板存在多处高冒区,在矿井通风负压的作用下,极易形成很难被检测发现的、复杂的“一源多汇”漏风通道,造成向顶层采空区遗煤连续漏风供氧而积热。随着工作面向前推进,热煤体落入本分层采空区后,疏松程度大增,供氧充分,氧化速率加快。虽然有防火工程,但受采空区防火工程的局限性和管理不力等因素的影响,安全有效性较差。一旦工作面推进速度变缓或停滞,很容易发火。