1 引言
我厂老区2#制氧机于2003年9月建成投产,DCS控制系统采用的是中控技术公司的JX-300X控制系统。该系统自投运以来,运行情况一直较好,但自2006年后,系统先后遭受两次雷击事故,严重威胁到了制氧机的安全、稳定运行。本文介绍了我厂JX-300X控制系统遭受雷击后充分利用现有的设备条件,灵活运用该系统硬件故障判断技术,结合实际工作中摸索出的技巧,较好地判断出故障卡件存在的位置,在不停机的情况下成功处理DCS雷击故障。
2 雷击事故现象与处理
2006年6月28日、7月7日,我厂2#制氧机DCS控制系统曾两次遭受雷击。工艺人员检查现场设备均未停机,且各现场工艺参数均较正常,但大部分参数不能正常操作调节。
2.1仪控检查
DCS控制系统1#机柜硬件故障诊断画面显示2#地址主控卡(SP243X)的I/O控制器故障,所有机笼通讯全部中断,数据转发卡(SP233)全部闪红灯,控制系统检测点数据全部保持,共损坏12块卡件,含数据转发卡(SP233)8块、主控卡1块,还有模拟量输入卡(SP313),模拟量输入卡均分布在1#机柜第一个机笼。同时现场有2个变送器损坏:其中1个为高压氮气压力,1个为中压氮气压力,1个测点位置在离中央控制室 150m 处供气调配室,另1测点位置在离中央控制室 100m 处中压氮气总管附近。
2.2故障判断
2.2.1 1#机柜控制系统通讯已全部中断,数据全部保持。主要是由于数据转发卡(SP233)的故障导致机笼与机笼之间、机笼与主控卡(SP243X)之间通讯中断造成(总线故障可能性较小)。
2.2.2 2#地址主控卡(SP243X)的I/O控制器故障报警可能是主控卡(SP243X)故障造成。
2.2.3 因JX-300X控制系统具有主控卡(SP243X)冗余工作、数据转发卡(SP233)冗余工作、模拟量输入卡(SP313)保持等特点,使DCS控制系统在遭受雷击时未导致现场仪控部分动作,从而未造成现场停机。
2.3 应急处理措施
2.3.1 根据现场设备均未停机,且各现场工艺参数均还正常的情况,应快速恢复仪控DCS投用,避免工艺原因被迫人工停机,我们采取了从2#机柜将数据转发卡(SP233)(每个机笼取1块)转移到1#机柜相同机笼的备用数据转发卡(SP233)位置的措施(转移的是第一机笼),我们发现第一机笼的通讯已建立,类推换下其他机笼卡件,发现在硬件故障诊断画面仍有部分数据转发卡(SP233)闪红灯,观察发现后面换上去的数据转发卡均处于工作状态(1#机柜未被替换下的数据转发卡处于备用状态),我们试着把未被替换下的数据转发卡全部拔出,最后发现基本通讯已建立。
2.3.2 根据故障模拟量输入卡(SP313)发现,损坏的为控制系统1#机柜第一机笼的13#、14#卡件,且这2块卡件(共8点信号)其中的7点信号都在同一根信号电缆内,另一点位置单独在一屏蔽电缆内(离中央控制室 100m 处中压氮气总管附近)。雷击可能是从这根信号电缆串入。
3 雷击事故分析与预防措施
3.1 故障卡件维修报告分析
主控卡(SP243X):
更换卡件内DS75176BN(U13)DIP模块。卡件故障分析:卡件通讯接口电路有强信号接入,造成卡件故障,不能正常工作。
数据转发卡(SP233):
更换卡件内DS75176BN(U9)DIP模块。卡件故障分析:卡件通讯接口电路有强信号接入,造成卡件故障,不能正常工作。