茂名石化延迟焦化装置建于1971年,原设计能力为30×104t/a,设计原料为胜利渣油。经过多年的技术改造,装置由原单炉双塔流程改为双炉四塔流程,处理能力也提高为60×104t/a。
随着进口含硫、高含硫原油比例的逐年增加,焦化装置面临的腐蚀环境不断恶化,设备、管道故障增加,腐蚀泄漏造成的各类事故也有上升的趋势,形势十分严峻。因此,解决焦化硫腐蚀问题对装置的影响尤为重要。
本文报道了茂名石化公司延迟焦化装置在加工高含硫原料过程中的硫腐蚀危害、硫腐蚀原因分析,以及所采取的减少硫腐蚀的防范措施等。
1焦化装置原料含硫量及其危害
1.1原料含硫情况
茂名石化公司近几年加工高含硫原油数量不断增加,且含硫量不断升高,炼制高(含)硫原油比例超过80%,年处理量超过1×104t。
延迟焦化装置是使减压渣油裂解,生成轻质油、中间馏分油和焦炭的一个重要装置。由于该装置是将重质油在管式炉中加热,采用高的流速(炉子注水或注气)及高的热强度(炉出口温度500℃),使油品在加热炉中短时间内达到焦化反应所需的温度,然后迅速离开加热炉,进入焦炭塔,从而使焦化反应不在加热炉中进行,而延迟到焦炭塔中进行,而被称为延迟焦化。
茂名分公司焦化装置的原料以蒸馏减底渣油为主,均为高含硫渣油,2001年含硫情况见表1。
表14套蒸馏装置减压馏分硫分布情况质量分数,%