280061下付巷溃水后,经过几天的抢险救灾,下付巷转向处已清通能够恢复通风和行人,大面切巷至下付巷的行人斜巷采用1.8×1.8m坑木支护,已于22日8点班贯通。经现场侦察,主要存在问题如下(1)280061下付巷皮带毁坏严重,皮带架子、管子、托辊、水槽需重新更换一部分;(2)280061下付巷一部溜子机尾向上24m—28m处淤煤至巷顶向上冲出一条长坑:深度2—4m,总长60—70m,支架大部分悬空,两部溜子(包括大件槽子)不见踪影;(3)探水钻场十头冒顶,无漏风,往小面上付巷左角有一通道人可钻进去,但里面瓦斯浓度超限;(4)钻场经冒顶处出水量为25—35m3/小时,出水量不够稳定。
经研究,制订四个生产技术方案供参考对比:
方案Ⅰ:
1、首先恢复上付巷排水系统。
(1)上付巷原机尾向外水槽70m由煤巷一队铺通;由煤巷预备队落水槽,靠边围编织袋护住水槽,并全面对水槽进行整理。(包括清理水槽浮煤)确保水槽的牢固性和耐冲垮性;巷修队用编织袋砌一沉淀池在280061上付巷水仓口用编织袋砌一沉淀池,再在上付巷大断面挖一沉淀池,用坑木搁撑,长2m、宽0.8m、深0.8m。
(2)生产准备队负责在切巷及新作的行人斜巷安装一趟4吋排水管路引入上付巷水槽,并负责在上付巷水仓、下付巷临时水仓安装排水泵,保证单泵一排水能力不少40m3/小时,一用一备一存,并实现双回路供电。
(3)下付巷临时水仓采用编织袋装煤砌挡水墙而成,建在下付巷位于刚贯通的行人斜巷口向下9—159m处南帮:横向挡水墙宽2m、高1.6m、长2.5m,纵向挡水墙按横向挡水墙高程水平向上,宽1m、长10m、高1.6m—0.3m,靠帮也用编织袋压茬碓砌护住煤体,防止水浸透煤体向下渗流;砌成的水仓用油布在墙面、巷底进行铺垫,防止水向下渗漏,冒顶处出水点用编织袋砌成水槽与油布搭接好,把水引入临时水仓。
2、钻场内出水全部转入上付巷排水系统后,由地测科观察下付巷出水情况,在确认下付巷一部溜子前后无大的积水后,方可派施工人员进入下付巷,先由通风部门恢复通风至皮带机尾,然后由煤巷一队、煤巷预备队恢复皮带,掘进科协调,此项工作从24日8点班开始,27日8点班皮带运行,设备及供应部门要保证皮带架子、管子、辊及或打眼水槽的供应。
3、23日4点煤巷一队负责对行人斜巷贯通口采用2.6×2.6坑木睡5m,以增加行人断面,并对下付巷冒顶向下其15m巷道采用道轨、长卡缆对其进行联锁加固。从下付巷至小面上付巷疏水巷建议一个方向斜过去,以减少工程量和溜子铺设,并采用9.8m2U型钢支护,手镐掘进,施工期间,要对出水点进行重点监控,密切关注水量变化,发现异常,立即发出紧急信号,施工人员全部撤出至大面切巷安全地带,疏水巷出煤,先采用人工装编织袋背煤往下付巷外段填坑,达到一定距离后,把小面下付巷溜子拆除铺到下付巷,通过溜子运输转煤,继续向外填坑,以减少劳动强度。因小面上付巷瓦斯较高,做该巷时,通风部门可从冒顶处通道供一趟300mm风筒,以确保贯通时的安全。
4、无极绳绞车从24日8点前开始运转,以保证施工期间的材料及设备供应。
5、疏水巷与小面上付巷贯通后,恢复小面上付巷溜子,在小面上付巷找出与井筒最短距离处开口,以减少工程量和施工安全,根据地测科部门调查小窑井筒底码头门大方向为东面向,该疏水巷直接向井筒码头门方向施工与之贯通,此段工程量约20m,建议采用7m2U型钢支护,施工期间加强顶板和防治水管理,采用手镐掘进,边探边进(探8进3),水槽紧跟窝头,地测部门要班班派人对钻场出水量及小窑井筒水位进行监测,并每小时汇报到调度室,以便科学调度,严防再次溃水引发事故。该疏水巷与小窑井筒贯通后,在合适位置重新制定措施,构筑挡水墙,采用8吋以上管路把水装住引入下付巷临时水仓。
6、下付巷皮带运转后,先恢复皮带巷排水水槽,然后恢复一部溜子巷和二部溜子巷被埋压的28m巷道,采用防突钻打钻放水,严防被埋压巷道余留。空间中存有大量积水突然渗水,施工期间严格落实顶板管理和防治水措施,清通后,铺水槽、溜子,重建出煤、排水系统。280061下付巷排水系统完善后,280061下付巷临时水仓及上付巷排水系统方可停止使用(5条与6条可同时作业)。
优点:1、施工相对方便,简单,进度快。
缺点:不安全:(1)疏水巷施工期间,钻场出水仍有渗水的可能,施工人员无法安全撤退,有被冲倒和堵埋的危险。
(2)疏水巷与小窑井筒贯通前安全管理大,有冒顶和溃水的危险。