综采放顶煤工艺的应用为阳泉煤业集团五矿开采15#煤达到高产高效找到了新途径。然而由于综采设备的庞大笨重,安装与拆除所需的时间长,尤其支架的拆除,从做拉架道至拆完支架至少需要1个月。而阳泉五矿煤层属Ⅰ级自然发火煤层,发火期最短只有10d,从而在工作面拆除时,采空区与支架顶部的浮煤极易自然发火。这些部位发火又很难找到发火点位置及采相应措施,从而一直困扰着工作面的正常拆除。因此有必要对综放工作面拆除期间自然发火源因进行分析,以采取相应的措施。
1 矿井概述
阳泉煤业集团五矿属高瓦斯矿井,瓦斯相对涌出量为59.95m3/t。矿井设计采用分区式通风,由于该矿地质条件差,目前只有西北翼生产,利用主斜井、副立井、排矸井、南风井进风,双井筒回风,桑沟主要通风机担负全矿井的通风任务。目前全矿只有2个综采队,3个掘进队,3个开拓队,全矿井的入风量为10 630 m3/min,回风量为10 731 m3/min,负压为3 480 Pa。五矿主采15#煤层,平均厚度为7m,倾角为3°~10°,平均为6°,煤层软硬程度不一,最软的成粉粒状,大部分呈中硬性,节理层理发育,结构复杂,煤层含2~3层夹矸,主矸石层分布在煤层中上部0.7m,以泥岩和砂质泥岩为主,煤岩类型以光亮型为主,煤层易破碎,破碎后多成块状,孔隙较多,呈现表面积较大。
2 自然发火状况
五矿15#煤层属Ⅰ级自然发火煤层,最短发火期为10d,自投产以来大部分工作面都发过火。掘进发火5次,回采发火29次,其中8110工作面在拆架期间就着火18次,在综放面拆架期间发火尤为严重。特别是支架上方和采空区发火,很难找到发火点的位置,无法采取相应的措施。最为严重的是8110工作面,从开始做拉架道机头就发火至拆完架共发火18次。
3 综放工作面拆架期间煤自燃的原因分析
通过对几个工作面拆架期间煤层自燃的特征进行总结分析,综放面拆架期间自燃的主要原因如下。
(1)综采面回采率低。放顶残留大量浮煤混在顶板冒落下的矸石中,在支架后面又不容易被压实,漏风缓慢经过,这样为自然发火提供充足的氧气,增大了煤与氧结合的机会。
(2)拆架至封闭所需时间长。从做拉架至拆完支架至少需要1个月,在此期间支架不推进,采空区浮煤缓慢氧化,积聚的热量又不能及时被风带走,煤体温度逐渐升高,为自然发火提供了充足的条件。
(3)采空区漏风比较严重。拆架期间,通风系统被破坏,采空区漏风加大,风量将从进风隅角沿采空区流向回风。从而在支架背后形成“三带”:“散热带、氧化带、窒息带”,如图1所示。“三带”的范围与工作面的风量有相当大的关系,风量越大,漏风越多,氧化带的区域越宽,越易着火。
(4)煤质松软:浮煤中空隙较多,漏风经过采空区时空气便进入这些空隙,使煤的表面与空气中的氧进行缓慢氧化,生成热量。这部分热量又不易被风流带走。从而使热量积聚,煤温升高。当超过临界温度后,煤温上升急剧加速,最后导致煤层自燃。