随着福建省推广散装水泥的力度不断加强,南平水泥股份有限公司散装水泥出厂量逐年提高,加重了发放散装水泥工艺线上的负荷,尤其是该系统的收尘装置,该公司散装系统采用的是1个散装库,2个下料点的双装车结构,水泥经螺旋输送机加入散装库时,为防止库顶扬尘,在库顶设置了仓顶式袋式除尘器和2台单机袋式除尘器。由于单机袋式除尘器和仓顶袋除尘器清灰效果差,随着使用时间延长,除尘器阻力增大而降低了风速,风管堵灰严重,岗位扬尘加大,岗位工人每天污头蒙面,劳动强度大,危害岗位工人的身体健康。为减少扬尘,岗位工经常敲打管道,造成风管变形,进一步加剧风管结灰,岗位扬尘加剧。
一、存在问题
①由于水泥装车过程出现的次数多,时间长,经常需开启1台单机袋除尘器和仓顶收尘器,由于单机袋除尘的通风量有限,随着使用时间延长,袋除尘器阻力增大,水泥散装机处扬尘较大。②单机袋除尘器主风机噪声较大(85dBA)以上。③由于单机袋式除尘器和仓顶袋除尘器采用内滤式除尘,更换袋子时岗位工人需进入袋室,不仅更换袋的劳动强度较大,而且不安全。④单机袋除尘器和仓顶袋除尘器均为摇摆式清灰,不仅易损滤袋,而且清灰力量较弱,久而久之,袋除尘器阻力增大,通风量下降,影响水泥散装机处和库顶的除尘效果。这时除尘管道内因风速下降而积灰,进一步增大除尘系统阻力,形成恶性循环。
二、采取技术措施
①由于水泥散装库顶平台空间有限,选择湘潭除尘器厂的JH60Z1设备替代原先的3台除尘器见表1,为了便于风管布置,采取在灰斗部分进风,库顶除尘彩调整斗部调节阀开启度的方法,使灰斗适当漏风。造成散装库内微负压,抑制其扬尘。
②将风机与袋除尘器直接通风,既能降低除尘系统阻力,又节省风机基础的投资。
③当只进行水泥装车时,尽量关小袋除尘器灰斗部的调节阀,使库顶无扬尘为宜,这样使得水泥散装机处抽风加大,提高了除尘效果。
④当只进行水泥加库时,关闭散装机的风管阀,适当打开调节阀即可达到库顶和输送设备无扬尘。
⑤当水泥加库和水泥散装同时进行时(此现象不常发生)一般只开1台散装机的办法以保证库顶和散装车处有良好的除尘效果。
⑥输送设备原先是Φ500螺旋输送机密封装置不理想,机械故障多,改为B400风送斜槽、密封效果良好。
三、效果与体会
通过对水泥散装系统综合除尘改造,散装库顶平台,水泥散装车处及除尘出口粉尘大大降低,达到国家卫生和环保标准的要求(见表2)
由于JH50Z1型袋除尘器采用反吹风法,清灰效果好,除尘器的通风量稳定。确保了除尘效果。另外其运行噪声小(70dBA),换滤袋采用外部抽袋法,不仅滤袋使用寿命长,而且大大减少了岗位工人的劳动强度,深受岗位工人的欢迎。
采用综合除尘改造后,除尘设备由过去的3台变成现在的1台,设备数下降,不但设备维护费用将大大降低,而且减轻了维修工的日常工作量。由于综合除尘的风量的灵活调节,在袋除尘器停机前,采取关闭灰斗调节阀和另一水泥散装机的风管阀表清理风管积灰。
加强对岗位操作人员的培训,严格按操作规程操作是保证综合除尘效果的前提,每年企业可回收水泥粉尘约500吨,回收资金可达15万元价值。